主要废物产生源 | 主要废物 | 原因分类 | |||||||
原辅材料和能源 | 技术工艺 | 设备 | 过程控制 | 产品 | 废物特性 | 管理 | 员工 | ||
发酵液预处理 | 菌渣 | 青霉菌代谢自身繁殖 | 损失效价 | 菌渣含水 | 外排时散落 | 含致敏物 | 菌丝蛋白 | 加强管理 | 操作水平需提高 |
青霉素提炼 一步萃取 |
废酸水 | 丁酯有挥发性,原料投加比需严格控制 | 萃取混合不充分影响效果 | 分离不完全 | 分离液跑冒滴漏 | 含有害物质 | 青霉素降解物及部分溶酶 | 加强管理 | 加强责任心 |
青霉素提炼 一步萃取 |
废碳 | 活性炭和硅藻土的质量影响脱色效果 | 敞口罐导致溶酶气味大 | 溶酶滴漏 | 含溶酶、含水 | 溶酶气味大 | 加强管理 | 加强责任心 | |
废溶酶回收 | 洗塔液 | 精馏过程中残留少量有机废物 | 精馏塔结构影响效果 | 温度控制与回收率和残留量有关 | 成分复杂 | 偏碱性并带有极少部分溶酶与青霉素降解物、部分杂质蛋白 | 加强管理 | 加强责任心,提高操作水平 | |
设备检修 | 废弃油污棉纱 | 危险物 | 易燃 | 加强管理 | 加强责任心 | ||||
青霉素发酵 | 废弃斜面孢子、菌种 | 含发酵菌种 | 不灭活的情况下带有一部分活性、高致敏 | 加强管理 | 加强责任心 | ||||
成品分装 | 青霉素粉尘 | 原料比重小,易飞扬 | 粉尘收集不好 | 防尘装置不匹配 | 青霉素钾盐 | 高致敏物质 | 加强管理 | 加强责任心 | |
提取萃取、共沸 | 废溶酶 | 丁醇、丁酯易挥发 | 技术原因 | 设备密封性不够 | 丁酯丁醇气味挥发 | 对眼、上呼吸道均有强烈的刺激 | 加强管理 | 加强责任心 |
编号 | 方案内容 | 审核后 |
15 | 三合一冷却水二次利用。每天钾盐组三合一冷却水有20m3左右,可以用贮罐收集,用于配料等其他生产用水 |
代替一次水 月节约1825元 年节约2.19万元 |
16 | 将留样RK回收到钾盐组 | 全年节约11808元 |
17 | 将中化废粉收回。以上废粉可直接混粉不存在收率问题 | 全年回收115kg,约为8663元 |
19 | 发酵放罐后,罐内壁及蛇管等处还有少量残留的发酵液,还残留有一定的效价,可将刷罐水压到酸化罐内,回收其中效价 | 不易估算 |
20 | 将发酵组工艺实验用发酵液回收再利用 |
每年节约 费用为5.9万元 |
32 | 在原超滤生产系统基础上安装钠滤生产设备交提取滤液罐数减少,溶酶消耗必然会有下降 | 运行一个月,在产量相同的情况下,一次水用量减少10000吨 |
编号 | 方案内容 | 环境效果 |
9 | 发酵罐区内电机上加隔音设备,给每位职工分发隔音耳塞 | 噪声对职工影响减弱 |
15 | 三合一冷却水二次利用,每天钾盐组三合一冷却水有20m3左右,可以用贮罐收集,用于配料等其他生产用水 | 节约一次水,减少废水排放 |
16 | 将留样RK回收到钾盐组 | 减少废物排放 |
17 | 将中化废粉收回。以上废粉可直接混粉不存在收率问题 | 减少废物排放 |
19 | 发酵放罐后在发酵罐内壁不搅拌,蛇管等处还有少量残留的发酵液,用清水冲洗上述设备后,刷罐水还残留有一定的效价,这时可将刷罐水压到酸化罐内 | 减少废物排放 |
20 | 将发酵组工艺实验用发酵液回收再利用 | 减少废物排放 |
25 | 检查试剂密封情况,防止有毒、有害物质泄漏,注意更换老化胶管 | 减少废物排放 |
26 | 建立管理制度,加强责任心,提高滤液效价,降低后期消耗,也可以降低青霉素生产成本 | 减少废物排放 |
27 | 强化发酵过程管理,严格控制发酵温度和补料加入量 | 减少废物排放 |
28 | 提高技术操作水平,强化责任心,制定合理的奖惩机制 | 减少废物排放 |
32 | 在原超滤生产系统基础上安装钠滤生产设备交提取滤液罐数减少,溶酶消耗必然会有下降 | 减少废物排放 |